白紙線PLC控制系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)
發(fā)布時間:2020-08-09 15:18
【摘要】:隨著一般印刷業(yè)的不斷發(fā)展,印鈔造幣行業(yè)中的生產(chǎn)技術革新也在持續(xù)進行。印鈔生產(chǎn)相關生產(chǎn)設備完成更新?lián)Q代的同時,其準備工序也引起更多重視。印鈔白紙在印刷之前需經(jīng)過一系列準備工序,如拆封、打孔、過數(shù)等,依然沿用的全人工作業(yè)形式,改造其成為自動化流水線便可以減輕人力勞作、提高工作效率、降低失誤率等。本文基于此背景并依托西安印鈔有限公司開展了細致的需求分析,同時了解印鈔行業(yè)各個環(huán)節(jié)、性能及其特殊要求、以及印鈔行業(yè)的生產(chǎn)管理特點等,設計并且制造一條的白紙拆封自動化流水線,將原本人工完成的多個工序集成為一體交于自動化完成。本文提出改造印鈔白紙的準備工序為自動化流水作業(yè),創(chuàng)建整個聯(lián)動線的機械系統(tǒng)、采用PLC作為其控制系統(tǒng)核心設計了總電路的供電、各模塊的電氣控制方法及其輔助的伺服系統(tǒng)、氣浮系統(tǒng)。對PLC及其相應模塊在內(nèi)的所有硬件進行選型,并配置輸入/輸出點地址。同時對各模塊的功能在軟件流程上進行設計,并對于操作畫面進行完整的設計。隨后在流水線上進行了各模塊的調(diào)試工作及系統(tǒng)聯(lián)調(diào),使系統(tǒng)最終完整的實現(xiàn)其功能并且具備良好的人機交互。最后總結(jié)了模塊容易出現(xiàn)的故障并給出相應處理方法,保證系統(tǒng)的安全運行。本白紙拆封聯(lián)動線系統(tǒng)現(xiàn)已投入使用,解決了印鈔白紙在準備工序時效率低下出錯率高的問題,在實際生產(chǎn)中證明了本研究設計方案的良好,同時證明其在市場上的應用的可行性。
【學位授予單位】:長安大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2019
【分類號】:TS895;TP273
【圖文】:
動過數(shù)和自動卸紙機五個模塊構(gòu)成,拆包工作臺模塊和自動過數(shù)模塊之間預留人工操作臺的空間。圖2.1 白紙拆封聯(lián)動線構(gòu)成模塊所有模塊均可單獨工作完成各自的工序。圖2.2所示為聯(lián)動拆封線按照從右到左、從前到后的順序運行示意圖。依次完成令紙的搬運、拆封;接著由人工完成水印檢查、上墊板紙和小標簽取出;最后自動完成過數(shù)、卸紙碼垛。拆封聯(lián)動線運行流程如下:①產(chǎn)品上線:去掉令紙鐵條、木板、塑料包裝等外包裝、將載有令紙的木托盤送入搬運機械手模塊內(nèi)相應位置,人工確認后放入位置符合要求后即可運行聯(lián)動線。吸盤將產(chǎn)品吸起放置在拆包臺上。氣缸帶動的位置調(diào)整機構(gòu)會將紙包移動到拆刀處,并經(jīng)拆刀劃破包裝薄膜塑料袋,由伺服電機帶動的夾爪將產(chǎn)品夾出移至等待區(qū)。②自動收集薄膜塑料:氣缸收集裝置會將拆下的薄膜塑料袋自動取出放入塑料袋收集倉中,同時,切割剩余的碎屑則被吸走。③人工取出上墊板紙和小標簽:由操作工人手動將白紙令上的墊板紙和小標簽取出,并做好記錄以便查驗。④自動過數(shù)及產(chǎn)品下線:經(jīng)過打孔后的白紙由夾爪帶動,進入過數(shù)模塊。經(jīng)兩次精準過數(shù),確認數(shù)量無誤的白紙令被自動碼放在塑料托盤上,當白紙滿5000張?zhí)崾救斯は戮。⑤自動收集隔板紙:搬運機械手的吸盤在搬運紙包的過程中
第二章 白紙拆封聯(lián)動線系統(tǒng)的總體設計9圖2.2 拆封聯(lián)動線的運行示意圖2.2 白紙拆封聯(lián)動線的總體方案設計拆封聯(lián)動線根據(jù)上述功能需求,分為前后兩段,如圖2.3所示。前段從右到左依次為搬運機械手模塊、自動拆包模塊、與搬運機械手模塊并列的木托盤收集模塊。后段依次為自動過數(shù)模塊、自動卸紙模塊。同時,前段和后段中間的人工操作臺上需要配置一臺自動打孔機,自動過數(shù)模塊中配置兩臺自動過數(shù)機。圖2.3 白紙拆封聯(lián)動線的平面布局示意圖2.2.1 白紙拆封聯(lián)動線的控制系統(tǒng)總體方案設計白紙拆封聯(lián)動線控制系統(tǒng)的總體方案的硬件如圖2.4所示,其系統(tǒng)主要包括白紙上線到下線的控制、人機交互、安全保護的控制,為系統(tǒng)正常運行,還需設計相應的電氣控制。系統(tǒng)整體控制采用 PLC 可編程邏輯控制。其中聯(lián)動線運行中的移載功能采用交流伺服電機驅(qū)動,并在一定范圍內(nèi)實現(xiàn)無級調(diào)速;人機交互方面采用 Proface觸摸屏作為人機操作界面,觸摸屏顯示自動流水線的運行狀態(tài)信息,并通過其設置系統(tǒng)控制參數(shù);安全保護方面于設備和控制柜上各設斷電開關一個
圖2.2 拆封聯(lián)動線的運行示意圖2.2 白紙拆封聯(lián)動線的總體方案設計拆封聯(lián)動線根據(jù)上述功能需求,分為前后兩段,如圖2.3所示。前段從右到左依次為搬運機械手模塊、自動拆包模塊、與搬運機械手模塊并列的木托盤收集模塊。后段依次為自動過數(shù)模塊、自動卸紙模塊。同時,前段和后段中間的人工操作臺上需要配置一臺自動打孔機,自動過數(shù)模塊中配置兩臺自動過數(shù)機。圖2.3 白紙拆封聯(lián)動線的平面布局示意圖2.2.1 白紙拆封聯(lián)動線的控制系統(tǒng)總體方案設計白紙拆封聯(lián)動線控制系統(tǒng)的總體方案的硬件如圖2.4所示,其系統(tǒng)主要包括白紙上線到下線的控制、人機交互、安全保護的控制,為系統(tǒng)正常運行,還需設計相應的電氣控制。系統(tǒng)整體控制采用 PLC 可編程邏輯控制。其中聯(lián)動線運行中的移載功能采用交流伺服電機驅(qū)動,并在一定范圍內(nèi)實現(xiàn)無級調(diào)速;人機交互方面采用 Proface觸摸屏作為人機操作界面,觸摸屏顯示自動流水線的運行狀態(tài)信息,并通過其設置系統(tǒng)控制參數(shù);安全保護方面于設備和控制柜上各設斷電開關一個,可在意外情況下對設備進行斷電停電
本文編號:2787296
【學位授予單位】:長安大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2019
【分類號】:TS895;TP273
【圖文】:
動過數(shù)和自動卸紙機五個模塊構(gòu)成,拆包工作臺模塊和自動過數(shù)模塊之間預留人工操作臺的空間。圖2.1 白紙拆封聯(lián)動線構(gòu)成模塊所有模塊均可單獨工作完成各自的工序。圖2.2所示為聯(lián)動拆封線按照從右到左、從前到后的順序運行示意圖。依次完成令紙的搬運、拆封;接著由人工完成水印檢查、上墊板紙和小標簽取出;最后自動完成過數(shù)、卸紙碼垛。拆封聯(lián)動線運行流程如下:①產(chǎn)品上線:去掉令紙鐵條、木板、塑料包裝等外包裝、將載有令紙的木托盤送入搬運機械手模塊內(nèi)相應位置,人工確認后放入位置符合要求后即可運行聯(lián)動線。吸盤將產(chǎn)品吸起放置在拆包臺上。氣缸帶動的位置調(diào)整機構(gòu)會將紙包移動到拆刀處,并經(jīng)拆刀劃破包裝薄膜塑料袋,由伺服電機帶動的夾爪將產(chǎn)品夾出移至等待區(qū)。②自動收集薄膜塑料:氣缸收集裝置會將拆下的薄膜塑料袋自動取出放入塑料袋收集倉中,同時,切割剩余的碎屑則被吸走。③人工取出上墊板紙和小標簽:由操作工人手動將白紙令上的墊板紙和小標簽取出,并做好記錄以便查驗。④自動過數(shù)及產(chǎn)品下線:經(jīng)過打孔后的白紙由夾爪帶動,進入過數(shù)模塊。經(jīng)兩次精準過數(shù),確認數(shù)量無誤的白紙令被自動碼放在塑料托盤上,當白紙滿5000張?zhí)崾救斯は戮。⑤自動收集隔板紙:搬運機械手的吸盤在搬運紙包的過程中
第二章 白紙拆封聯(lián)動線系統(tǒng)的總體設計9圖2.2 拆封聯(lián)動線的運行示意圖2.2 白紙拆封聯(lián)動線的總體方案設計拆封聯(lián)動線根據(jù)上述功能需求,分為前后兩段,如圖2.3所示。前段從右到左依次為搬運機械手模塊、自動拆包模塊、與搬運機械手模塊并列的木托盤收集模塊。后段依次為自動過數(shù)模塊、自動卸紙模塊。同時,前段和后段中間的人工操作臺上需要配置一臺自動打孔機,自動過數(shù)模塊中配置兩臺自動過數(shù)機。圖2.3 白紙拆封聯(lián)動線的平面布局示意圖2.2.1 白紙拆封聯(lián)動線的控制系統(tǒng)總體方案設計白紙拆封聯(lián)動線控制系統(tǒng)的總體方案的硬件如圖2.4所示,其系統(tǒng)主要包括白紙上線到下線的控制、人機交互、安全保護的控制,為系統(tǒng)正常運行,還需設計相應的電氣控制。系統(tǒng)整體控制采用 PLC 可編程邏輯控制。其中聯(lián)動線運行中的移載功能采用交流伺服電機驅(qū)動,并在一定范圍內(nèi)實現(xiàn)無級調(diào)速;人機交互方面采用 Proface觸摸屏作為人機操作界面,觸摸屏顯示自動流水線的運行狀態(tài)信息,并通過其設置系統(tǒng)控制參數(shù);安全保護方面于設備和控制柜上各設斷電開關一個
圖2.2 拆封聯(lián)動線的運行示意圖2.2 白紙拆封聯(lián)動線的總體方案設計拆封聯(lián)動線根據(jù)上述功能需求,分為前后兩段,如圖2.3所示。前段從右到左依次為搬運機械手模塊、自動拆包模塊、與搬運機械手模塊并列的木托盤收集模塊。后段依次為自動過數(shù)模塊、自動卸紙模塊。同時,前段和后段中間的人工操作臺上需要配置一臺自動打孔機,自動過數(shù)模塊中配置兩臺自動過數(shù)機。圖2.3 白紙拆封聯(lián)動線的平面布局示意圖2.2.1 白紙拆封聯(lián)動線的控制系統(tǒng)總體方案設計白紙拆封聯(lián)動線控制系統(tǒng)的總體方案的硬件如圖2.4所示,其系統(tǒng)主要包括白紙上線到下線的控制、人機交互、安全保護的控制,為系統(tǒng)正常運行,還需設計相應的電氣控制。系統(tǒng)整體控制采用 PLC 可編程邏輯控制。其中聯(lián)動線運行中的移載功能采用交流伺服電機驅(qū)動,并在一定范圍內(nèi)實現(xiàn)無級調(diào)速;人機交互方面采用 Proface觸摸屏作為人機操作界面,觸摸屏顯示自動流水線的運行狀態(tài)信息,并通過其設置系統(tǒng)控制參數(shù);安全保護方面于設備和控制柜上各設斷電開關一個,可在意外情況下對設備進行斷電停電
【參考文獻】
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本文編號:2787296
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