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300MW核電機組蒸汽發(fā)生器管子—管板脹接技術研究

發(fā)布時間:2020-08-10 19:00
【摘要】:300MW核電機組蒸汽發(fā)生器設計、制造技術是我國具有自主知識產權的核電技術。300MW核電機組蒸汽發(fā)生器管子管板脹接結構為間隔機械分段脹接,與目前廣為推廣的二代改進型蒸汽發(fā)生器全程液壓脹接有較大區(qū)別。因為間隔機械分段脹接具有操作簡單、方便、成本低、可靠性相對較高等諸多優(yōu)點,所以在低功率核電機組蒸汽發(fā)生器管子管板制造中廣為采用。本論文針對300MW核電機組蒸汽發(fā)生器管子管板間隔機械分段脹接技術從理論上進行了介紹和計算,分析了脹接功率、摩擦系數和管子厚度等對機械脹接方法的影響,確定了脹接試驗驗證的項目;進行了脹接尺寸測量和脹管率計算、二次側未脹合長度測量及脹接表面質量檢查、拉脫力試驗、密封性試驗、解剖檢查及殘余應力檢測等檢查和測試,并將理論計算結果與試驗檢測結果進行比較,最終獲得滿足實際產品脹接要求的最佳脹接參數。主要研究結果如下:通過脹前、脹后實測數據計算,整定脹接功率的脹管率實測值均滿足產品要求范圍值,也滿足該結構尺寸下理論脹管率計算值。脹接功率增加后,拉脫力相應增大;也符合拉脫力與脹接殘余應力以及脹接功率呈線性關系的理論分析。同時試驗結果也遠小于由管子抗拉極限計算獲得的最大拉脫力數值,可以看出脹接功率整定是合理的。采用全新的全釋放法對換熱管制件進行了殘余應力測定,在換熱管脹接區(qū)、過渡區(qū)、未脹區(qū)不同程度上都存在殘余應力;原始未脹管子的表面應力較小,而脹接區(qū)、過渡區(qū)應力增大均十分顯著。進行了 12.75MPa的密封性試驗,證明密封性符合要求;并按設備運行工況進行了極限承載壓力試驗,在25MPa的水壓壓力下,保持3.5小時才發(fā)生泄漏,充分證明300MW核電機組蒸汽發(fā)生器機械脹接方法的可靠性。從解剖試樣可以看出,定位脹接操作、一次側強度脹接操作、二次側強度脹接操作均未對換熱管內壁造成劃傷;換熱管內壁脹與未脹管段圓滑過渡;局部放大測量二次側未脹合長度滿足4± 1mm的要求。該脹接工藝達到了產品需要的脹接要求。
【學位授予單位】:哈爾濱工程大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:TM623;TL353.13
【圖文】:

脹管器,前進式,脹接


錐形脹桿通過旋轉后前進或后退進而帶動脹接滾珠對換熱管孔內壁進行碾壓,逡逑換熱管產生變形后,已達到脹接效果[1Q]。逡逑機械脹管類型包括螺旋式、前進式、后退式等,前進式脹管器結構如下圖1.2。后逡逑退式和螺旋式脹管器對管子脹接時的作用形式是一致的。前進式脹管器一般適用于直徑逡逑小于f38mm換熱管的脹接,后退式適用于大于f邋38mm換熱管的脹接。逡逑-....邐邐邐—k邋邐邐逡逑圖1.2前進式脹管器逡逑6逡逑

橡膠脹管


(a)邋0形環(huán)法邐(b)液袋法逡逑圖1.3邋“0”形環(huán)法和液袋法液壓脹管器逡逑采用“0”形環(huán)脹接方法的優(yōu)點是芯軸結構簡單,質量性能穩(wěn)定,特別是對于管板孔逡逑徑不一致的情況下,脹接效果好;缺點是對換熱管直徑公差(內徑)、楠圓度、直線度、逡逑管內表面表面粗糙度等要求較高。在核電設備蒸汽發(fā)生器的制造中,普遍采用“0”形環(huán)逡逑方法。逡逑(3)橡膠脹接逡逑橡膠脹接原理是通過橡膠脹管器(見圖1.4)脹槍中的驅動裝置,一般為液壓缸提逡逑供動力帶動脹桿芯軸后退,脹桿后退時壓縮橡膠圈或氨基甲酸酯等材料制成的膨脹圈,逡逑膨脹圈在壓縮后膨脹進而對管子產生壓力,在壓力作用下,管子產生變形完成脹接。脹逡逑接后橡膠膨脹圈彈性恢復,進而進行后續(xù)重復脹接操作。逡逑管板逡逑/邐邋fflUS芯軸逡逑r— ̄士、 ̄ ̄-y=i邐W±逡逑A#、廠逡逑I邋x邋C邋>^i:邋:x邋:^K邋>^n^邐/逡逑、橡膠閽逡逑邐.邐邐邐逡逑圖1.4橡膠脹管器逡逑橡膠脹接的優(yōu)點:因為脹接介質使用超彈性體橡膠圈或氨基甲酸酯材料

示意圖,脹接機理,脹接


圖2.2材料a-邋f示意圖逡逑結構形式逡逑單脹式和焊脹式兩類[16]〃7][18L逡逑接管子與管孔脹接面是光直的。管子經過脹接后,僅他變形形式。顯然,這種脹接結構比較簡單,但牢固20mm,工作壓力小于6個大氣壓的構件上采用。逡逑接管子脹接面是光直的,管孔中間開1?2條凹槽。這直徑方向變形脹牢,而且使管子外壁的部分金屬被擠式可提高脹接強度。常用在脹接長度大于20mm,工于300°C的構件上采用。逡逑接在脹接過程中,除脹接面的斷面擴脹外,管口還需叭口和90°兩種,在低壓鍋爐上常采用這種脹接結構。逡逑

【參考文獻】

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本文編號:2788484

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