環(huán)狀集輸流程井口回壓過高原因分析及調(diào)控方法研究
本文關(guān)鍵詞:環(huán)狀集輸流程井口回壓過高原因分析及調(diào)控方法研究
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【摘要】:隨著油田開發(fā)的深入,穩(wěn)產(chǎn)的難度逐漸增加。因此,低產(chǎn)量、低滲透、低豐度的“三低”區(qū)塊的重要程度在油田中逐漸提高。通常,油田輸送管網(wǎng)的投資約占地面總投資的三分之一,油氣輸送能耗約占生產(chǎn)總能耗的五分之二。根據(jù)“三低”區(qū)塊的特點(diǎn),以“優(yōu)化簡化,節(jié)約成本”為宗旨,為了節(jié)能降耗,單管環(huán)狀集輸流程在大慶外圍“三低”區(qū)塊得到大面積推廣應(yīng)用。由于井口回壓過高會造成井口刺漏、盤根更換頻繁、抽油機(jī)負(fù)荷增大等問題,所以要求單井井口回壓不高于1.5MPa。在管道運(yùn)行過程中,由于多種影響因素的共同作用,導(dǎo)致井口回壓過高,分析井口回壓過高產(chǎn)生的原因,提出調(diào)控方法對油田集輸系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行有著重要的意義。本文針對環(huán)狀流程集輸管路運(yùn)行狀態(tài),分析可能導(dǎo)致井口回壓過高的原因,根據(jù)不同的原因類型,提出三個(gè)診斷方法。對環(huán)狀流程集輸管路進(jìn)行改造,對不同產(chǎn)液量、含水率等集輸參數(shù)下的流型、壓降進(jìn)行研究。以試驗(yàn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對比分析研究阻力系數(shù)法和Baker氣液兩相流模型在油氣水混輸管段的適用性,針對環(huán)狀流程集輸管道,選擇經(jīng)修正的Baker模型對管道壓降進(jìn)行計(jì)算,并將壓降研究成果應(yīng)用于對井口回壓影響因素的分析。由于多種影響因素綜合作用于井口回壓,對6個(gè)影響因素進(jìn)行單因素分析及正交試驗(yàn)分析,最終確定各因素對井口回壓影響程度由大到小依次為管道直徑,油水混合物粘度,計(jì)量間回油壓力,管道長度,摻水量,產(chǎn)液量。最后,利用相關(guān)研究成果,對大慶油田采油十廠長10區(qū)塊的2109間3環(huán),2110間4環(huán)的井口回壓問題進(jìn)行診斷,并提出調(diào)控方法。本文的研究成果對于油田集輸系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的管理有借鑒和參考意義。
【關(guān)鍵詞】:環(huán)狀集輸流程 運(yùn)行狀態(tài)診斷 流型 壓降 正交試驗(yàn)
【學(xué)位授予單位】:東北石油大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:TE863
【目錄】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-8
- 第一章 緒論8-15
- 1.1 工程背景及目的意義8
- 1.2 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀8-14
- 1.2.1 油氣集輸工藝的發(fā)展現(xiàn)狀9-10
- 1.2.2 油氣管道運(yùn)行狀態(tài)診斷方法研究現(xiàn)狀10-12
- 1.2.3 油氣水三相流流型研究現(xiàn)狀12-13
- 1.2.4 油氣水多相流壓降研究現(xiàn)狀13-14
- 1.3 本文主要研究內(nèi)容14-15
- 第二章 環(huán)路運(yùn)行狀態(tài)診斷方法15-19
- 2.1 引言15
- 2.2 節(jié)點(diǎn)壓力-溫度診斷法15
- 2.3 純水百米壓降法15-17
- 2.4 混輸流動水力特性診斷法17-18
- 2.5 本章小結(jié)18-19
- 第三章 試驗(yàn)介質(zhì)物性及流型試驗(yàn)研究19-29
- 3.1 引言19
- 3.2 試驗(yàn)環(huán)路基本情況19-21
- 3.2.1 2109 間3環(huán)基本情況19-20
- 3.2.2 2110 間4環(huán)基本情況20-21
- 3.3 原油物性測試及結(jié)果分析21-24
- 3.3.1 組分測試結(jié)果分析21-22
- 3.3.2 粘溫曲線測試結(jié)果分析22-24
- 3.4 試驗(yàn)環(huán)路改造及測試方案24-25
- 3.5 流型測試結(jié)果及分析25-28
- 3.5.1 井口產(chǎn)出液與熱水混合后的流型及分析25-26
- 3.5.2 集油環(huán)末端流型及分析26-28
- 3.6 本章小結(jié)28-29
- 第四章 環(huán)狀集輸管路壓降研究29-49
- 4.1 前言29
- 4.2 井口回壓計(jì)算方法29-30
- 4.3 集輸規(guī)范推薦方法30-32
- 4.4 Baker氣液兩相流模型32-36
- 4.5 兩種壓降計(jì)算方法對比及修正36-41
- 4.5.1 兩種計(jì)算方法對比36-40
- 4.5.2 Baker模型的修正40-41
- 4.6 井口回壓影響因素敏感性分析41-48
- 4.6.1 單因素分析41-45
- 4.6.2 正交試驗(yàn)分析45-48
- 4.7 本章小結(jié)48-49
- 第五章 案例分析49-57
- 5.1 引言49
- 5.2 2109 間3環(huán)診斷及調(diào)控方案49-53
- 5.2.1 環(huán)路診斷及結(jié)果分析49-52
- 5.2.2 調(diào)控方案52-53
- 5.3 2110 間4環(huán)診斷53-56
- 5.3.1 環(huán)路診斷及結(jié)果分析53-54
- 5.3.2 預(yù)期調(diào)控方案54-56
- 5.4 本章小結(jié)56-57
- 結(jié)論57-58
- 參考文獻(xiàn)58-62
- 發(fā)表文章目錄62-63
- 攻讀學(xué)位期間參加的學(xué)術(shù)交流63-64
- 致謝64-65
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,本文編號:723708
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