非晶合金催化氧化去除鉆井廢水COD的試驗(yàn)研究
發(fā)布時間:2021-06-13 12:18
目前報道的關(guān)于非晶合金催化降解廢水研究主要采用實(shí)驗(yàn)室條件下的模擬廢水,有關(guān)非晶合金處理實(shí)際油田廢水的研究尚未見報道。為此,以某頁巖氣探井鉆井廢水為研究對象,研究非晶合金化學(xué)成分、催化劑用量、H2O2濃度、pH值以及反應(yīng)溫度對石油鉆井廢水COD去除率的影響規(guī)律及作用機(jī)制。研究結(jié)果表明:針對高COD的石油鉆井廢水,非晶合金最佳劑量為20g/L;反應(yīng)最優(yōu)條件為pH值3,H2O2濃度0. 14 mol/L,溫度為室溫;非晶合金催化氧化對COD去除率高達(dá)90%以上,處理后COD為100 mg/L。此外,研究了MoS2助催化劑、外場電流對非晶合金催化去除石油廢水COD的影響,發(fā)現(xiàn)納米MoS2助催化劑能夠略微提高非晶合金催化降解速率,當(dāng)電流密度達(dá)到5 mA/cm2時,COD去除率在30 min內(nèi)達(dá)到90%。非晶合金Fenton催化氧化與電Fenton催化氧化技術(shù)在去除油田廢水COD方面具有廣泛的應(yīng)用前景。
【文章來源】:石油機(jī)械. 2020,48(05)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
不同成分非晶合金材料去除石油廢水COD的性能曲線
前人的研究結(jié)果表明,溫度對Fenton催化反應(yīng)有顯著影響,一般情況下,在一定范圍內(nèi)升高溫度會加快反應(yīng)速率。本文選取25~85℃共5個溫度梯度,分別測量了不同溫度下非晶合金條帶去除石油廢水COD的性能,結(jié)果如圖2所示。從圖2可以看出,在溫度25~85℃之間,反應(yīng)溫度對非晶條帶的降解性能沒有明顯影響。這一發(fā)現(xiàn)不同于文獻(xiàn)通常報道的反應(yīng)溫度促進(jìn)非晶合金染料污水降解性能的結(jié)論[12-13]。這可能是由于本研究采用的是組分復(fù)雜的實(shí)際油田污水,并非實(shí)驗(yàn)室模擬的單一有機(jī)污染物,而不同化學(xué)性質(zhì)的污染物(包括油質(zhì)、各種離子、大分子有機(jī)污染物等)混合在一起對溫度不敏感或不呈現(xiàn)單一線性變化。但值得注意的是:非晶合金在室溫(25℃)即能發(fā)生高效催化降解反應(yīng),這對實(shí)際應(yīng)用更為有利,可以極大地節(jié)省成本。2.2.2 p H值的影響
在催化劑用量工藝上分別選取1、5、10、15和20 g/L共5種不同的用量,研究其對非晶合金去除COD的影響。由圖4可以看出,在催化劑用量為1 g/L時,非晶合金催化劑用量處于不足狀態(tài),反應(yīng)60 min后COD仍高達(dá)1 000 mg/L,進(jìn)一步延長反應(yīng)時間,COD略微降低但仍保持在較高水平(700 mg/L以上);催化劑用量在5~20 g/L之間時,COD去除效果比1 g/L時顯著提升,COD去除率在反應(yīng)90 min時達(dá)到最大(高于80%)。但在此范圍內(nèi),并非催化劑用量越大,COD去除效率越高,推測非晶合金催化劑用量已處于過量狀態(tài)。過量的Fe基催化劑會導(dǎo)致H2O2無效分解產(chǎn)生O2[15],進(jìn)而降低體系氧化效率?紤]經(jīng)濟(jì)成本,本文選擇5 g/L作為最佳的催化劑用量。圖4 催化劑用量對非晶合金降解石油廢水COD的影響曲線
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Fenton法處理聚合物鉆井廢水中有機(jī)物的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 唐一鳴,李啟彬,陳煒鳴,崔瑜旗,劉丹. 工業(yè)水處理. 2019(03)
[2]氣霧化制粉技術(shù)發(fā)展歷程及展望[J]. 歐陽鴻武,陳欣,余文燾,黃伯云. 粉末冶金技術(shù). 2007(01)
碩士論文
[1]鐵基非晶在苯酚廢水處理中的應(yīng)用[D]. 王盼.山東大學(xué) 2012
[2]大港油田鉆井廢水深度處理技術(shù)研究[D]. 印樹明.中國石油大學(xué) 2010
本文編號:3227489
【文章來源】:石油機(jī)械. 2020,48(05)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
不同成分非晶合金材料去除石油廢水COD的性能曲線
前人的研究結(jié)果表明,溫度對Fenton催化反應(yīng)有顯著影響,一般情況下,在一定范圍內(nèi)升高溫度會加快反應(yīng)速率。本文選取25~85℃共5個溫度梯度,分別測量了不同溫度下非晶合金條帶去除石油廢水COD的性能,結(jié)果如圖2所示。從圖2可以看出,在溫度25~85℃之間,反應(yīng)溫度對非晶條帶的降解性能沒有明顯影響。這一發(fā)現(xiàn)不同于文獻(xiàn)通常報道的反應(yīng)溫度促進(jìn)非晶合金染料污水降解性能的結(jié)論[12-13]。這可能是由于本研究采用的是組分復(fù)雜的實(shí)際油田污水,并非實(shí)驗(yàn)室模擬的單一有機(jī)污染物,而不同化學(xué)性質(zhì)的污染物(包括油質(zhì)、各種離子、大分子有機(jī)污染物等)混合在一起對溫度不敏感或不呈現(xiàn)單一線性變化。但值得注意的是:非晶合金在室溫(25℃)即能發(fā)生高效催化降解反應(yīng),這對實(shí)際應(yīng)用更為有利,可以極大地節(jié)省成本。2.2.2 p H值的影響
在催化劑用量工藝上分別選取1、5、10、15和20 g/L共5種不同的用量,研究其對非晶合金去除COD的影響。由圖4可以看出,在催化劑用量為1 g/L時,非晶合金催化劑用量處于不足狀態(tài),反應(yīng)60 min后COD仍高達(dá)1 000 mg/L,進(jìn)一步延長反應(yīng)時間,COD略微降低但仍保持在較高水平(700 mg/L以上);催化劑用量在5~20 g/L之間時,COD去除效果比1 g/L時顯著提升,COD去除率在反應(yīng)90 min時達(dá)到最大(高于80%)。但在此范圍內(nèi),并非催化劑用量越大,COD去除效率越高,推測非晶合金催化劑用量已處于過量狀態(tài)。過量的Fe基催化劑會導(dǎo)致H2O2無效分解產(chǎn)生O2[15],進(jìn)而降低體系氧化效率?紤]經(jīng)濟(jì)成本,本文選擇5 g/L作為最佳的催化劑用量。圖4 催化劑用量對非晶合金降解石油廢水COD的影響曲線
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Fenton法處理聚合物鉆井廢水中有機(jī)物的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 唐一鳴,李啟彬,陳煒鳴,崔瑜旗,劉丹. 工業(yè)水處理. 2019(03)
[2]氣霧化制粉技術(shù)發(fā)展歷程及展望[J]. 歐陽鴻武,陳欣,余文燾,黃伯云. 粉末冶金技術(shù). 2007(01)
碩士論文
[1]鐵基非晶在苯酚廢水處理中的應(yīng)用[D]. 王盼.山東大學(xué) 2012
[2]大港油田鉆井廢水深度處理技術(shù)研究[D]. 印樹明.中國石油大學(xué) 2010
本文編號:3227489
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