316L不銹鋼蒸汽管失效原因分析
發(fā)布時(shí)間:2019-07-20 07:37
【摘要】:利用現(xiàn)場(chǎng)宏觀檢查、化學(xué)成分分析、金相組織分析及SEM和EDX分析等方法對(duì)某液硫池316L不銹鋼蒸汽管失效部位進(jìn)行失效原因分析與討論。結(jié)果表明,該液硫池中316L不銹鋼蒸汽管的化學(xué)成分、顯微組織均符合標(biāo)準(zhǔn)。蒸汽管失效主要是由于硫酸對(duì)其產(chǎn)生嚴(yán)重腐蝕,連續(xù)的腐蝕最終造成斷裂。
【圖文】:

2017,Vol.46,No.20●失效分析●某煉油廠硫磺回收裝置液硫池蒸汽加熱管豎管材質(zhì)為316L,規(guī)格為準(zhǔn)50mm×4mm。管內(nèi)介質(zhì)為蒸汽,操作溫度147°,操作壓力0.35MPa。管外介質(zhì)為自硫封罐自流來(lái)的液硫。開(kāi)工運(yùn)行約20多天,加熱蒸汽管豎管外壁同一高度位置均出現(xiàn)減薄失效情況,甚至發(fā)生斷裂,與設(shè)計(jì)壽命相差甚遠(yuǎn)。鑒于此,本文基于宏觀檢查、化學(xué)成分分析、金相顯微技術(shù)、SEM和EDX等技術(shù)對(duì)該失效案例進(jìn)行分析,并在此基礎(chǔ)上提出了相關(guān)的失效防護(hù)措施。1理化檢驗(yàn)與分析1.1失效鋼管的宏觀分析對(duì)失效鋼管進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,圖1為失效鋼管外部腐蝕形貌。可見(jiàn),各豎管失效斷裂部位均出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕現(xiàn)象,且均處在同一層面,腐蝕減薄長(zhǎng)度約40cm,腐蝕區(qū)域主要處在介質(zhì)氣液交界區(qū)。取某一斷裂豎管上端腐蝕部位進(jìn)行觀查,發(fā)現(xiàn)管內(nèi)外壁無(wú)明顯的拉伸所致塑性變形,,斷口呈臺(tái)階狀。外壁腐蝕較為嚴(yán)重,從形貌上看為深淺不一的腐蝕坑,斷口上部接近斷口減薄逐漸劇烈,遠(yuǎn)離斷口處逐漸輕微,腐蝕形態(tài)為坑蝕,同一界面為均勻減薄[1]。管內(nèi)壁平整,未發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象。由此可推測(cè),加熱蒸汽管豎管斷裂主要原因?yàn)橥獠扛g減薄致斷裂。1.2鋼管的化學(xué)成分分析失效加熱蒸汽管化學(xué)成分分析結(jié)果見(jiàn)表1,對(duì)比316L不銹鋼的材料化學(xué)成分規(guī)范要求,可得出失效鋼管材料的化學(xué)成分符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求,與設(shè)計(jì)316L不銹鋼蒸汽管失效原因分析陳良超1,楊劍鋒1,劉文彬1,石川2(1.北京化工大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,北京100029;2.中國(guó)航油集團(tuán)石油有限公司,北京100088)摘要:利用現(xiàn)場(chǎng)宏觀檢查、化學(xué)成分分析、金相組織分析及SEM和EDX分析等方法對(duì)某液硫池316L不銹鋼蒸汽管失效部位進(jìn)行失效原因分析與討論。結(jié)果表明,該液硫池中316L不銹鋼蒸汽管的化學(xué)成分、顯微組織

《熱加工工藝》2017年10月第46卷第20期(a)E/keVCPS→圖4腐蝕產(chǎn)物的SEM形貌和EDX分析Fig.4SEMmorphologyandEDXanalysisforcorrosionproducts圖5腐蝕介質(zhì)的SEM形貌和EDX分析Fig.5SEMmorphologyandEDXanalysisforcorrosivemedium1mm1mmCPS→012345678E/keV012345678選材相一致。1.3鋼管的金相組織觀察對(duì)豎管斷面附近進(jìn)行金相組織觀察,其金相組織形態(tài)如圖2所示。鋼管基體的金相組織為經(jīng)固溶處理的奧氏體,金相組織均勻性尚可,晶界之間無(wú)點(diǎn)狀碳化物,晶粒度約為7級(jí)。1.4失效鋼管的SEM及EDX分析對(duì)失效管材表面進(jìn)行SEM分析,圖3為高倍觀察試樣的腐蝕表面SEM形貌。可看出,試樣表面非常粗糙,存在大量腐蝕坑,許多點(diǎn)坑相互連接后形成大的坑蝕,并失去規(guī)則幾何形狀的特征[2]。腐蝕發(fā)展是由外至內(nèi)進(jìn)行,無(wú)沖刷腐蝕形貌。采用SEM-EDX對(duì)試樣表面腐蝕產(chǎn)物及硫磺介質(zhì)進(jìn)行成分分析,結(jié)果分別如圖4、5所示。分析可知,腐蝕產(chǎn)物主要成分有硫化合物(SO3)、鐵化合物(FeO)等,硫磺介質(zhì)的EDX分析結(jié)果表明,硫磺中含有溶于水的二氧化碳(20.06%)。2失效原理分析與討論通過(guò)對(duì)失效蒸汽管的宏觀檢查和微觀分析,確定蒸汽管材質(zhì)和結(jié)構(gòu)質(zhì)量均符合要求,外部介質(zhì)造成的腐蝕是蒸汽管豎管失效斷裂的主要原因。腐蝕導(dǎo)致管壁急速減薄,強(qiáng)度減退,連續(xù)的腐蝕減薄達(dá)到一定程度時(shí),加上管線通氣震動(dòng)的影響,產(chǎn)生疲勞,加劇了管材失效斷裂的產(chǎn)生。對(duì)失效管材外壁腐蝕產(chǎn)物EDX分析可以得知腐蝕產(chǎn)物主要包含硫化合物、鐵化合物。其次,液硫池內(nèi)介質(zhì)除液硫外還含有硫化氫、二氧化硫等成分,具有一定腐蝕性,初步推測(cè)蒸汽管的腐蝕是由硫化物等造成的。在正常生產(chǎn)情況下,316L蒸汽管的使用壽命一般在3~5年,該失效案例?
【作者單位】: 北京化工大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院;中國(guó)航油集團(tuán)石油有限公司;
【分類(lèi)號(hào)】:TE986
本文編號(hào):2516572
【圖文】:
2017,Vol.46,No.20●失效分析●某煉油廠硫磺回收裝置液硫池蒸汽加熱管豎管材質(zhì)為316L,規(guī)格為準(zhǔn)50mm×4mm。管內(nèi)介質(zhì)為蒸汽,操作溫度147°,操作壓力0.35MPa。管外介質(zhì)為自硫封罐自流來(lái)的液硫。開(kāi)工運(yùn)行約20多天,加熱蒸汽管豎管外壁同一高度位置均出現(xiàn)減薄失效情況,甚至發(fā)生斷裂,與設(shè)計(jì)壽命相差甚遠(yuǎn)。鑒于此,本文基于宏觀檢查、化學(xué)成分分析、金相顯微技術(shù)、SEM和EDX等技術(shù)對(duì)該失效案例進(jìn)行分析,并在此基礎(chǔ)上提出了相關(guān)的失效防護(hù)措施。1理化檢驗(yàn)與分析1.1失效鋼管的宏觀分析對(duì)失效鋼管進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,圖1為失效鋼管外部腐蝕形貌。可見(jiàn),各豎管失效斷裂部位均出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕現(xiàn)象,且均處在同一層面,腐蝕減薄長(zhǎng)度約40cm,腐蝕區(qū)域主要處在介質(zhì)氣液交界區(qū)。取某一斷裂豎管上端腐蝕部位進(jìn)行觀查,發(fā)現(xiàn)管內(nèi)外壁無(wú)明顯的拉伸所致塑性變形,,斷口呈臺(tái)階狀。外壁腐蝕較為嚴(yán)重,從形貌上看為深淺不一的腐蝕坑,斷口上部接近斷口減薄逐漸劇烈,遠(yuǎn)離斷口處逐漸輕微,腐蝕形態(tài)為坑蝕,同一界面為均勻減薄[1]。管內(nèi)壁平整,未發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象。由此可推測(cè),加熱蒸汽管豎管斷裂主要原因?yàn)橥獠扛g減薄致斷裂。1.2鋼管的化學(xué)成分分析失效加熱蒸汽管化學(xué)成分分析結(jié)果見(jiàn)表1,對(duì)比316L不銹鋼的材料化學(xué)成分規(guī)范要求,可得出失效鋼管材料的化學(xué)成分符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求,與設(shè)計(jì)316L不銹鋼蒸汽管失效原因分析陳良超1,楊劍鋒1,劉文彬1,石川2(1.北京化工大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,北京100029;2.中國(guó)航油集團(tuán)石油有限公司,北京100088)摘要:利用現(xiàn)場(chǎng)宏觀檢查、化學(xué)成分分析、金相組織分析及SEM和EDX分析等方法對(duì)某液硫池316L不銹鋼蒸汽管失效部位進(jìn)行失效原因分析與討論。結(jié)果表明,該液硫池中316L不銹鋼蒸汽管的化學(xué)成分、顯微組織
《熱加工工藝》2017年10月第46卷第20期(a)E/keVCPS→圖4腐蝕產(chǎn)物的SEM形貌和EDX分析Fig.4SEMmorphologyandEDXanalysisforcorrosionproducts圖5腐蝕介質(zhì)的SEM形貌和EDX分析Fig.5SEMmorphologyandEDXanalysisforcorrosivemedium1mm1mmCPS→012345678E/keV012345678選材相一致。1.3鋼管的金相組織觀察對(duì)豎管斷面附近進(jìn)行金相組織觀察,其金相組織形態(tài)如圖2所示。鋼管基體的金相組織為經(jīng)固溶處理的奧氏體,金相組織均勻性尚可,晶界之間無(wú)點(diǎn)狀碳化物,晶粒度約為7級(jí)。1.4失效鋼管的SEM及EDX分析對(duì)失效管材表面進(jìn)行SEM分析,圖3為高倍觀察試樣的腐蝕表面SEM形貌。可看出,試樣表面非常粗糙,存在大量腐蝕坑,許多點(diǎn)坑相互連接后形成大的坑蝕,并失去規(guī)則幾何形狀的特征[2]。腐蝕發(fā)展是由外至內(nèi)進(jìn)行,無(wú)沖刷腐蝕形貌。采用SEM-EDX對(duì)試樣表面腐蝕產(chǎn)物及硫磺介質(zhì)進(jìn)行成分分析,結(jié)果分別如圖4、5所示。分析可知,腐蝕產(chǎn)物主要成分有硫化合物(SO3)、鐵化合物(FeO)等,硫磺介質(zhì)的EDX分析結(jié)果表明,硫磺中含有溶于水的二氧化碳(20.06%)。2失效原理分析與討論通過(guò)對(duì)失效蒸汽管的宏觀檢查和微觀分析,確定蒸汽管材質(zhì)和結(jié)構(gòu)質(zhì)量均符合要求,外部介質(zhì)造成的腐蝕是蒸汽管豎管失效斷裂的主要原因。腐蝕導(dǎo)致管壁急速減薄,強(qiáng)度減退,連續(xù)的腐蝕減薄達(dá)到一定程度時(shí),加上管線通氣震動(dòng)的影響,產(chǎn)生疲勞,加劇了管材失效斷裂的產(chǎn)生。對(duì)失效管材外壁腐蝕產(chǎn)物EDX分析可以得知腐蝕產(chǎn)物主要包含硫化合物、鐵化合物。其次,液硫池內(nèi)介質(zhì)除液硫外還含有硫化氫、二氧化硫等成分,具有一定腐蝕性,初步推測(cè)蒸汽管的腐蝕是由硫化物等造成的。在正常生產(chǎn)情況下,316L蒸汽管的使用壽命一般在3~5年,該失效案例?
【作者單位】: 北京化工大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院;中國(guó)航油集團(tuán)石油有限公司;
【分類(lèi)號(hào)】:TE986
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本文編號(hào):2516572
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