丘東凝析氣藏注氣提高采收率數(shù)值模擬研究
本文選題:反凝析污染 + 開發(fā)方式 ; 參考:《西南石油大學》2015年碩士論文
【摘要】:凝析氣藏衰竭式開發(fā)時地層壓力逐漸降低,當壓力低于露點時,就會出現(xiàn)反凝析現(xiàn)象,在凝析油飽和度逐漸增大達到臨界流動飽和度以前,凝析油不會流動,造成越來越大的流動阻力,氣相滲透率降低,大大影響凝析油的采出程度和氣井產能,形成反凝析污染。因此,研究凝析氣藏合理開發(fā)方式,解除反凝析污染,提高凝析油采出程度,對高效開發(fā)凝析氣藏具有重要意義,是凝析氣藏開發(fā)領域重要的發(fā)展趨勢和方向。丘東凝析氣藏屬中含凝析油型的低滲氣藏,目前地層能量不足、近井地帶凝析油堆積,反凝析污染嚴重,因此研究丘東凝析氣藏開發(fā)中后期提高采收率技術手段及其可行性,為丘東凝析氣藏下一步開發(fā)技術政策制訂提供基礎理論依據(jù)。 本文通過氣藏工程方法對丘東凝析氣藏開發(fā)現(xiàn)狀進行了分析,包括對氣藏產能的分析、46口氣井分類評價、33口氣井初始及目前無阻流量評價、13口氣井遞減規(guī)律分析、西山窯上下氣藏壓力系統(tǒng)分析、氣藏及氣井反凝析飽和度推算、氣井不穩(wěn)定試井分析等;在此基礎上結合反凝析污染實驗及解除凝析油污染實驗進行丘東氣藏注氣可行性分析,并針對6口注氣井進行氣藏工程研究,確定氣井合理日注氣量范圍:隨后通過數(shù)值模擬,建立丘東凝析氣藏單井吞吐注氣、典型井組循環(huán)注氣、典型井組整體吞吐注氣數(shù)值模擬模型,設計28種預測方案優(yōu)化丘東7井注氣總量、日注氣量、燜井時間、日采氣量、注入周期等單井吞吐注氣參數(shù),14種預測方案優(yōu)化典型井組回注比、日采氣量等循環(huán)注氣參數(shù),最后開展典型井組整體吞吐方案預測,研究丘東凝析氣藏注氣提高采收率的可行性。 研究成果表明:針對丘東凝析氣藏正處于開發(fā)中后期,氣井無阻流量下降幅度較大,氣藏目前平均無阻流量相比初始下降69.86%,氣井平均遞減率為0.1639mon-1,氣藏反凝析污染嚴重,目前平均凝析油飽和度為4.8%,但是氣井連通性較好。丘東氣藏反凝析污染實驗巖心滲透率最大降低幅度為28.79%,而注氣解除反凝析污染實驗凝析油采出程度相比衰竭降壓至廢棄地層壓力增加了9.48%,另外丘東氣藏注氣井井口壓力在8MPa-20MPa范圍內均可選取出氣井的合理日注氣量范圍。論證得到丘東凝析氣藏注氣可行性較高。針對實際丘東氣藏丘東7井,最優(yōu)吞吐參數(shù)包括注氣總量200×104m3、日注氣量12.5×104m3/d、燜井時間10天、日采氣量15×104m3/d、吞吐周期1個,在最優(yōu)參數(shù)下可提高凝析油采出程度0.1904%,提高天然氣采出程度1.239%。而針對丘東氣藏典型井組,最優(yōu)回注比0.7情況下循環(huán)注氣產出投入比較低,相比衰竭式開發(fā)提高凝析油、天然氣采出程度分別為3.8%、11.22%,具有一定的可行性。最后結合單井吞吐注氣及循環(huán)注氣研究成果,針對同一典型井組開展整體吞吐注氣可行性研究,相比衰竭式開采,證明凈增加天然氣和凝析油量較為可觀,產出投入比較高,具有較高的可行性。
[Abstract]:In the development of condensate gas reservoir , the formation pressure gradually decreases , and when the pressure is lower than the dew point , the phenomenon of anti - condensation will occur . Before the saturation of condensate gradually increases to the critical flow saturation , the condensate will not flow , resulting in more and more flow resistance and decrease in gas phase permeability . Therefore , it is an important development trend and direction of condensate gas reservoir development .
This paper analyzes the present situation of gas reservoir development by gas reservoir engineering method , including the analysis of gas reservoir productivity , 46 deep well classification and evaluation , initial and present non - resistance flow evaluation , 13 gas well decline law analysis , analysis of gas reservoir pressure system in Xiushan kiln , gas reservoir and anti - condensate saturation calculation of gas well , analysis of gas well unstable test well , etc .
On the basis of this , the feasibility analysis of gas injection of Chudong gas reservoir is carried out by combining the anti - condensation pollution experiment and the de - condensate pollution experiment , and the gas reservoir engineering research is carried out for six gas injection wells , and the gas injection parameters such as the total gas injection quantity , the daily gas injection quantity , the stewing time , the daily gas production amount and the injection period of the typical well group are established through numerical simulation .
The results show that the gas - gas reservoir has a higher average recovery rate of 0.1639mon - 1 and an average gas recovery rate of 0.1639mon - 1 , and the average recovery rate of gas wells is 0.1639mon - 1 . The average recovery rate of gas wells is 0.1639mon - 1 , and the average recovery rate of gas wells is 0.1639mon - 1 .
【學位授予單位】:西南石油大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:TE372
【參考文獻】
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,本文編號:1958280
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