天堂国产午夜亚洲专区-少妇人妻综合久久蜜臀-国产成人户外露出视频在线-国产91传媒一区二区三区

當(dāng)前位置:主頁 > 科技論文 > 石油論文 >

煤層氣變壓吸附富集液化系統(tǒng)余壓能利用研究

發(fā)布時間:2018-03-25 09:03

  本文選題:變壓吸附 切入點(diǎn):余壓能利用 出處:《鄭州大學(xué)》2016年碩士論文


【摘要】:為了降低變壓吸附系統(tǒng)的能耗,本文針對適用于煤層氣變壓吸附富集液化工藝的余壓能利用系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計和模擬研究,利用Aspen Hysys流程模擬軟件對設(shè)計好的余壓能利用系統(tǒng)進(jìn)行了數(shù)值模擬,并對系統(tǒng)關(guān)鍵部件膨脹機(jī)進(jìn)行了初步選型和計算校核,在模擬和計算基礎(chǔ)上對系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了評價。主要研究內(nèi)容如下:1.提出了使用膨脹機(jī)取代降壓閥來回收塔頂泄壓氣所含壓力能的余壓能回收方案;厥盏膲毫δ芸梢赞D(zhuǎn)化為軸功和冷能,軸功可用來發(fā)電以及同軸驅(qū)動增壓機(jī),冷能可以用來預(yù)冷原料氣,減少深冷液化所需要的冷量。2.使用Aspen Hysys軟件對余壓能利用系統(tǒng)進(jìn)行了數(shù)值模擬,對比分析了添加余壓能利用單元前后系統(tǒng)的能源消耗情況。結(jié)果表明:進(jìn)行余壓能利用可有效降低系統(tǒng)功耗,總壓機(jī)功耗可降低50%左右,冷卻水消耗量降低40%左右,單位液化功耗降低7%左右。3.研究了進(jìn)氣量、吸附終壓、泄壓氣膨脹終壓和原料氣含氮量對余壓能利用系統(tǒng)性能的影響。研究發(fā)現(xiàn),進(jìn)氣量和膨脹終壓的增大,會導(dǎo)致總壓機(jī)功耗的上升;吸附終壓和原料氣含氮量的增大,均會降低總壓機(jī)功耗、單位產(chǎn)品液化功耗、預(yù)冷溫度及換熱面積;膨脹終壓的增大會使單位液化功耗上升。4.根據(jù)模擬結(jié)果及工藝要求對用于煤層氣變壓吸附系統(tǒng)余壓能利用的膨脹機(jī)進(jìn)行了選型和設(shè)計。計算結(jié)果表明,透平等熵效率可達(dá)86.16%,滿足了余壓能利用需求;計算輸出軸功39.8kW,模擬輸出軸功38.23kW,模擬結(jié)果和計算結(jié)果的相對誤差為3.9%。5.對煤層氣變壓吸附富集液化工藝余壓能利用系統(tǒng)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)性評價。結(jié)果表明,當(dāng)年開工率為94%時,發(fā)電量191萬k W·h,制冷量199萬kW,每年凈收益達(dá)114.45萬元,可節(jié)約的標(biāo)煤量為638.0噸/年,可實現(xiàn)CO2、SO2、NOx減排量分別為1658.8噸/年、9.8噸/年和4.6噸/年,靜態(tài)投資回收期約為3.08年。
[Abstract]:In order to reduce the energy consumption of the pressure swing adsorption system, this paper designs and simulates the residual pressure energy utilization system, which is suitable for the enrichment and liquefaction process of coal bed methane pressure swing adsorption. The residual pressure energy of the designed system is numerically simulated by using Aspen Hysys flow simulation software, and the expansion machine of the key component of the system is preliminarily selected and calculated and checked. On the basis of simulation and calculation, the economy of the system is evaluated. The main research contents are as follows: 1. The residual pressure energy recovery scheme for recovering the pressure energy contained in the exhaust gas at the top of the tower by using an expander instead of a pressure relief valve is proposed. Force and energy can be converted into axial work and cold energy, The shaft work can be used to generate electricity and coaxial drive turbocharger, the cold energy can be used to precool the raw gas and reduce the cooling amount required for cryogenic liquefaction. The residual pressure energy utilization system is numerically simulated by using Aspen Hysys software. The energy consumption of the system before and after adding the residual pressure energy is compared and analyzed. The results show that the power consumption of the system can be reduced effectively, the power consumption of the general press can be reduced by about 50%, and the consumption of cooling water can be reduced by about 40%. The effects of intake, final pressure of adsorption, final pressure of exhaust gas expansion and nitrogen content of raw gas on the system performance of residual pressure utilization are studied. It is found that the increase of air intake and final pressure of expansion. The increase of the final adsorption pressure and nitrogen content of raw gas will reduce the power consumption per unit product liquefaction precooling temperature and heat transfer area. The expansion end pressure will increase the unit liquefaction power consumption. 4. According to the simulation results and process requirements, the expansion machine used for coal bed methane pressure swing adsorption system is selected and designed. The calculation results show that, The Isentropic efficiency of turbine is up to 86.16, which satisfies the demand of residual pressure energy. The calculated output shaft work is 39.8 kW and the simulated output shaft work is 38.23 kW, and the relative error between the simulation results and the calculated results is 3.9.5.The economic evaluation of the system of residual pressure energy utilization in the process of enrichment and liquefaction of coal bed methane by pressure swing adsorption is carried out. The results show that the operating rate of the system is 94. The electric capacity is 1.91 million kW / h, the refrigerating capacity is 1.99 million kW, the net income is 1.1445 million yuan per year, the saving of standard coal is 638.0 tons / year, the emission reduction of CO _ 2H _ 2SO _ 2N _ x is 1658.8 t / a and 4.6t / year respectively, and the static investment payback period is about 3.08 years.
【學(xué)位授予單位】:鄭州大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:TE64

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 顧福民;溫州瑞氣節(jié)能型變壓吸附制氮機(jī)進(jìn)行鑒定[J];深冷技術(shù);2000年06期

2 安愛華;淺議變壓吸附制氧技術(shù)及其應(yīng)用[J];有色金屬設(shè)計;2001年01期

3 劉向民,楊崇功;300m~3/h變壓吸附制氮裝置的改造[J];中國氯堿;2001年05期

4 ;南化變壓吸附制氫技改投資少收益大[J];遼寧化工;2002年11期

5 陳龍,劉雷華,陳秉輝,謝燕;變壓吸附脫碳應(yīng)用的總結(jié)[J];小氮肥;2002年04期

6 朱銀在;變壓吸附制氮技術(shù)在石化企業(yè)中的應(yīng)用[J];河南化工;2003年04期

7 劉志勇;平頂山飛行化工集團(tuán)氨回收及變壓吸附制氫工程投產(chǎn)[J];河南化工;2003年05期

8 ;變壓吸附設(shè)備技術(shù)交流會暨變壓吸附科技信息網(wǎng)一屆五次全網(wǎng)大會征文通知[J];深冷技術(shù);2004年02期

9 王成剛,仇明亮,李剛,張作坤,尚秀蘭;變壓吸附脫碳技術(shù)的應(yīng)用[J];小氮肥設(shè)計技術(shù);2004年02期

10 劉建學(xué),徐文偉,寧德志;變壓吸附脫碳裝置的應(yīng)用[J];小氮肥設(shè)計技術(shù);2004年05期

相關(guān)會議論文 前10條

1 裴紅珍;;高原環(huán)境變壓吸附設(shè)備的設(shè)計應(yīng)用[A];變壓吸附設(shè)備技術(shù)交流會論文集[C];2004年

2 王華金;;大型變壓吸附制富氧裝置的現(xiàn)狀及應(yīng)用[A];2004年全國煉鐵生產(chǎn)技術(shù)暨煉鐵年會文集[C];2004年

3 王華重;;變壓吸附空分制氧裝置技術(shù)的運(yùn)用與現(xiàn)狀[A];全國玻璃纖維專業(yè)情報信息網(wǎng)第二十八次工作會議暨信息發(fā)布會論文集[C];2007年

4 徐徜徉;曹義鳴;趙勇;鄧麥村;;膜分離技術(shù)與變壓吸附技術(shù)結(jié)合制取高濃度氧的研究[A];第二屆全國傳遞過程學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

5 王華金;;變壓吸附制富氧裝置技術(shù)的發(fā)展與現(xiàn)狀[A];變壓吸附設(shè)備技術(shù)交流會論文集[C];2004年

6 郜豫川;;變壓吸附技術(shù)在煉廠的應(yīng)用[A];煉廠制氫、廢氫回收與氫氣管理學(xué)術(shù)交流會論文集[C];2008年

7 欒正紅;彭亞偉;;我國變壓吸附技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀及展望[A];河南省冶金企業(yè)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策研討會——暨技術(shù)經(jīng)濟(jì)年會論文集[C];2006年

8 古世擰;劉應(yīng)書;吳天瑞;杜雄偉;蔣華峰;劉文海;;變壓吸附制氮關(guān)鍵工藝參數(shù)實驗研究[A];變壓吸附設(shè)備技術(shù)交流會論文集[C];2004年

9 李延波;;變壓吸附在焦?fàn)t煤氣提氫的應(yīng)用[A];面向21世紀(jì)的科技進(jìn)步與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展(下冊)[C];1999年

10 范志濤;;變壓吸附在氣體分離單元的應(yīng)用[A];變壓吸附設(shè)備技術(shù)交流會論文集[C];2004年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 王慶;變壓吸附制氧技術(shù):冶金用氧新途徑[N];中國冶金報;2003年

2 本報記者 謝昭萍;變壓吸附:從氣體中“淘金”[N];中國化工報;2006年

3 謝昭萍;變壓吸附:從氣體中淘金[N];中國環(huán)境報;2006年

4 本報記者 王繁泓;節(jié)能減排期盼創(chuàng)新先鋒[N];中國化工報;2010年

5 王華金;變壓吸附制氧技術(shù)在冶金行業(yè)應(yīng)用前景看好[N];中國冶金報;2004年

6 本報記者 陶小康;變廢為寶的神奇事業(yè)[N];中國化工報;2008年

7 肖瀅;向多領(lǐng)域發(fā)展[N];中國機(jī)電日報;2002年

8 ;創(chuàng)新轉(zhuǎn)化中感悟生命[N];大眾科技報;2002年

9 謝昭萍;變壓吸附技術(shù)為傳統(tǒng)工業(yè)“提氣”[N];中國化工報;2003年

10 記者 謝昭萍;我建造世界最大變壓吸附制純氫裝置[N];中國化工報;2005年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 呂昌忠;新型四塔變壓吸附提純氫氣過程研究[D];天津大學(xué);2003年

2 王嘯;非等溫變壓吸附空分制氧過程的計算和優(yōu)化[D];南京工業(yè)大學(xué);2003年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 銀醇彪;真空變壓吸附凈化升級沼氣過程優(yōu)化[D];天津大學(xué);2014年

2 劉海慶;CH_4/N_2在沸石ZSM-5上的競爭吸附動力學(xué)及循環(huán)變壓吸附性能研究[D];華東理工大學(xué);2016年

3 萬康;基于VB的變壓吸附制氧實驗監(jiān)控系統(tǒng)的研究[D];華中科技大學(xué);2014年

4 李偉杰;煤層氣變壓吸附富集液化系統(tǒng)余壓能利用研究[D];鄭州大學(xué);2016年

5 田春剛;變壓吸附制氮?dú)獾臄?shù)值模擬[D];華中科技大學(xué);2007年

6 劉書林;變壓吸附空分制氮用炭分子篩的制備研究[D];大連理工大學(xué);2006年

7 申培培;含氧煤層氣真空變壓吸附脫氧的研究[D];大連理工大學(xué);2012年

8 雷利春;煤礦乏風(fēng)中低濃度甲烷的變壓吸附提純[D];大連理工大學(xué);2010年

9 徐徜徉;膜分離與變壓吸附集成制取高濃度氧氣的研究[D];中國科學(xué)院研究生院(大連化學(xué)物理研究所);2005年

10 何東榮;變壓吸附回收乙烯(乙烷)的實驗與模擬[D];天津大學(xué);2009年

,

本文編號:1662439

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/1662439.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶37ae0***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com