氣田井口節(jié)流管道氣動(dòng)噪聲及降噪研究
本文關(guān)鍵詞: 井口節(jié)流管道 氣動(dòng)噪聲 聲振耦合 輻射噪聲 降噪 出處:《西南石油大學(xué)》2017年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
【摘要】:四川磨溪?dú)馓镌陂_采過(guò)程中,存在噪聲嚴(yán)重超標(biāo)的問題,噪聲最高達(dá)110dB,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的噪聲排放值。高噪聲環(huán)境不僅影響井場(chǎng)周邊工人的正常工作,同時(shí)還會(huì)給生產(chǎn)安全造成嚴(yán)重危害。對(duì)井場(chǎng)噪聲進(jìn)行深入研究,不僅具有非常重要的理論和實(shí)際意義,而且具有較為明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本文以氣田井口節(jié)流管道為研究對(duì)象,通過(guò)對(duì)其進(jìn)行氣動(dòng)噪聲和聲振耦合的數(shù)值模擬分析,研究不同結(jié)構(gòu)和不同工況下對(duì)節(jié)流管道氣動(dòng)噪聲和節(jié)流管道聲輻射的影響;并在此基礎(chǔ)上,提出了合理、有效的降噪方案,并應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)取得了很好的降噪效果。本文主要從以下幾個(gè)方面開展研究工作:(1)彎管和變徑管氣動(dòng)噪聲的產(chǎn)生機(jī)理。以大渦模擬和Lighthill聲學(xué)類比相結(jié)合的方法為基礎(chǔ),分析彎管和變徑管氣動(dòng)噪聲的產(chǎn)生機(jī)理。彎管段氣動(dòng)噪聲產(chǎn)生的主要原因是由于二次流和渦流的存在,而變徑管噪聲產(chǎn)生的主要原因是由于渦流的存在。并且彎管和變徑管的氣動(dòng)噪聲都是一種沒有明顯主頻且在很多頻率下都有聲波能量的一種寬頻噪聲。(2)管道結(jié)構(gòu)和工況對(duì)氣動(dòng)噪聲的影響規(guī)律。通過(guò)分析彎管彎曲半徑、彎曲角度以及運(yùn)行工況對(duì)彎管氣動(dòng)噪聲的影響規(guī)律,可以得到,增大彎曲半徑和減小彎曲角度,能夠減小彎管內(nèi)氣動(dòng)噪聲值。彎管半徑由R=D增加到R=3D時(shí),總聲壓級(jí)最大下降8.98dB,彎管角度由90°增大至150°時(shí),總聲壓級(jí)最大下降4.79dB。彎管內(nèi)壓力對(duì)噪聲的影響較小,而彎管內(nèi)速度對(duì)聲壓級(jí)影響較大,可通過(guò)降低管內(nèi)流速來(lái)控制噪聲,管內(nèi)流速盡量控制在10m/s以下。針對(duì)變徑管氣動(dòng)噪聲的分析可以得到,變徑管中可通過(guò)減小變徑管圓錐角來(lái)降低噪聲。(3)節(jié)流管道氣動(dòng)噪聲的聲輻射規(guī)律。通過(guò)建立管道內(nèi)部聲腔—管壁結(jié)構(gòu)—外部聲場(chǎng)的聲振耦合模型,可以得到,在聲學(xué)載荷的激勵(lì)下管道在117Hz附近與聲腔發(fā)生共振。管壁厚度每增加1mm,最大振幅平均減少約0.02mm,最大聲壓級(jí)減小6.7dB,平均聲壓級(jí)減小5.07dB,最大聲輻射功率級(jí)減小7.54dB,平均聲輻射功率級(jí)減小6.31dB;彎曲半徑每增加0.5D,最大振幅平均減少約0.02mm,最大聲壓級(jí)減小7.94dB,平均聲壓級(jí)減小5.97dB,最大聲輻射功率級(jí)減小8.30dB,聲輻射功率級(jí)減小6.70dB;增加管道約束可以提高管道剛度,大幅降低管道振動(dòng)位移,減小噪聲輻射。(4)結(jié)合第三章和第四章的研究?jī)?nèi)容,提出降噪方案并應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)。針對(duì)井場(chǎng)提出主動(dòng)降噪和被動(dòng)降噪兩種降噪方案,并應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng),取得了很好的降噪效果,驗(yàn)證了方案的可行性。
[Abstract]:In the production process of Moxi gas field in Sichuan Province, there is the problem of serious noise exceeding the standard. The maximum noise is 110 dB, which far exceeds the noise emission value stipulated in the national standard. The high noise environment not only affects the normal work of the workers around the well site, At the same time, it will also cause serious harm to production safety. It is not only of great theoretical and practical significance to conduct in-depth research on well site noise, And it has obvious economic and social benefits. In this paper, the well head throttling pipeline in gas field is taken as the research object, and the numerical simulation analysis of the coupling of pneumatic noise and acoustic vibration is carried out. The effects of different structures and working conditions on the aerodynamic noise and acoustic radiation of throttling pipes are studied, and a reasonable and effective noise reduction scheme is proposed. In this paper, the mechanism of aerodynamic noise in the bend tube and the variable diameter tube is studied from the following aspects. Based on the method of large eddy simulation and Lighthill acoustics analogy, This paper analyzes the mechanism of aerodynamic noise in curved pipe and variable diameter tube. The main cause of aerodynamic noise in bend pipe is the existence of secondary flow and eddy current. The main reason for the noise of variable diameter tube is the existence of eddy current, and the aerodynamic noise of curved tube and variable diameter tube is a kind of wide band noise with no obvious main frequency and sound wave energy at many frequencies. By analyzing the bending radius of bends, The influence of bending angle and operating condition on the aerodynamic noise of the bend tube can be obtained by increasing the bending radius and decreasing the bending angle, which can reduce the aerodynamic noise value in the bend pipe. When the total sound pressure level is decreased by 8.98 dB and the angle of the elbow is increased from 90 擄to 150 擄, the maximum total sound pressure level decreases by 4.79 dB. The pressure in the bend tube has little effect on the noise, while the velocity in the bend tube has a great effect on the sound pressure level, so the noise can be controlled by reducing the velocity of flow in the pipe. The velocity of flow in the tube is controlled below 10 m / s. The analysis of the aerodynamic noise of the variable diameter tube can be obtained. In the variable diameter tube, the acoustic radiation law of the aerodynamic noise of the throttle pipe can be reduced by reducing the tapered angle of the variable diameter tube. By establishing the acoustic-vibration coupling model of the inner cavity, the structure of the pipe wall and the external sound field, it can be obtained. The tube resonates with the cavity in the vicinity of 117Hz under the excitation of acoustic load. When the thickness of the tube wall increases by 1 mm, the maximum amplitude decreases by about 0.02 mm, the maximum sound pressure level decreases by 6.7 dB, the average sound pressure level decreases by 5.07 dB, the maximum sound radiation power level decreases by 7.54 dB, and the average maximum acoustic radiation power level decreases by 7.54 dB. The maximum amplitude decreases about 0.02mm, the maximum sound pressure level decreases 7.94 dB, the average sound pressure level decreases 5.97 dB, the maximum sound radiation power level decreases 8.30 dB, and the acoustic radiation power level decreases 6.70 dB for every 0.5 Dd of bending radius. To increase the stiffness of the pipe, According to the research contents of Chapter 3 and Chapter 4th, the noise reduction scheme is put forward and applied to the field. Two kinds of noise reduction schemes, active noise reduction and passive noise reduction, are put forward for well field, and they are applied in the field. A good noise reduction effect is obtained and the feasibility of the scheme is verified.
【學(xué)位授予單位】:西南石油大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:TB535;TE931.1
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 楊宇;;汽車氣動(dòng)噪聲的數(shù)值模擬分析[J];天津汽車;2008年03期
2 汪怡平;谷正氣;李偉平;向宇;張洪濤;;汽車氣動(dòng)噪聲數(shù)值計(jì)算分析[J];汽車工程;2009年04期
3 徐俊偉;吳亞鋒;陳耿;;氣動(dòng)噪聲數(shù)值計(jì)算方法的比較與應(yīng)用[J];噪聲與振動(dòng)控制;2012年04期
4 王芳;劉秋洪;蔡晉生;;非緊致結(jié)構(gòu)氣動(dòng)噪聲輻射散射統(tǒng)一積分計(jì)算方法[J];航空學(xué)報(bào);2013年11期
5 ;氣動(dòng)噪聲近場(chǎng)預(yù)測(cè)[J];科技導(dǎo)報(bào);2013年32期
6 楊帆;牛文達(dá);;高速列車集電部的氣動(dòng)噪聲研究[J];機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新;2012年04期
7 張軍;黃艷藝;兆文忠;;高速列車氣動(dòng)噪聲數(shù)值仿真[J];大連交通大學(xué)學(xué)報(bào);2012年04期
8 賀銀芝;楊志剛;王毅剛;;汽車車身密封對(duì)車內(nèi)氣動(dòng)噪聲影響的機(jī)理及試驗(yàn)研究[J];汽車工程;2012年08期
9 王毅剛;楊超;楊志剛;李啟良;;汽車外表面氣動(dòng)噪聲特性分析[J];聲學(xué)技術(shù);2014年01期
10 蘇強(qiáng),李偉,陳花玲,黃協(xié)清;電機(jī)氣動(dòng)噪聲治理研究[J];環(huán)境工程;1997年03期
相關(guān)會(huì)議論文 前7條
1 龔旭;嚴(yán)旭;趙志明;萬(wàn)力銘;葉堅(jiān);;某轎車高速氣動(dòng)噪聲數(shù)值模擬與優(yōu)化[A];2013中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)年會(huì)論文集[C];2013年
2 曹志坤;谷波;胡松濤;;基于多目標(biāo)約束下混合罰函數(shù)的小型風(fēng)機(jī)氣動(dòng)噪聲仿真及實(shí)驗(yàn)優(yōu)化[A];中國(guó)制冷學(xué)會(huì)2009年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年
3 嚴(yán)旭;龔旭;孫慶嶺;譚傳智;葉堅(jiān);;某車型空調(diào)通風(fēng)管道氣動(dòng)噪聲數(shù)值模擬與優(yōu)化[A];2013中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)年會(huì)論文集[C];2013年
4 胡俊偉;丁國(guó)良;張春路;;空調(diào)器室內(nèi)機(jī)氣動(dòng)噪聲模擬[A];上海市制冷學(xué)會(huì)二○○三年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2003年
5 范士杰;盧炳武;軋浩;孔祥瑞;;車用風(fēng)扇氣動(dòng)噪聲的CFD分析與實(shí)測(cè)[A];2007年APC聯(lián)合學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年
6 賴煥新;;輪井/導(dǎo)彈涵流動(dòng)及其氣動(dòng)噪聲控制[A];第四屆中國(guó)CAE工程分析技術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年
7 陳宗廣;郭鵬;;圓柱繞流空氣動(dòng)力噪聲數(shù)值模擬[A];2013中國(guó)西部聲學(xué)學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集(上)[C];2013年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條
1 賈少紅;風(fēng)電葉片氣動(dòng)噪聲研究[D];中國(guó)科學(xué)院研究生院(工程熱物理研究所);2014年
2 魏龍;材料構(gòu)件在氣動(dòng)噪聲環(huán)境下的聲載荷場(chǎng)分析方法研究[D];北京科技大學(xué);2017年
3 胡亞濤;動(dòng)/靜器件中的氣動(dòng)噪聲問題及其實(shí)驗(yàn)研究[D];華中科技大學(xué);2012年
4 石磊;圓柱桿件氣動(dòng)噪聲仿生控制研究[D];吉林大學(xué);2013年
5 孫少明;風(fēng)機(jī)氣動(dòng)噪聲控制耦合仿生研究[D];吉林大學(xué);2008年
6 楊博;汽車外部空氣動(dòng)力噪聲研究[D];吉林大學(xué);2008年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 崔鵬翔;CRH2型高速列車氣動(dòng)噪聲及其影響的數(shù)值計(jì)算[D];西南交通大學(xué);2015年
2 劉濟(jì)洲;CRH3型高速列車氣動(dòng)噪聲數(shù)值模擬研究[D];西南交通大學(xué);2015年
3 許冬;船舶管路氣動(dòng)噪聲數(shù)值模擬及優(yōu)化設(shè)計(jì)[D];大連理工大學(xué);2015年
4 熊萬(wàn)能;基于改進(jìn)BPM模型的風(fēng)力機(jī)葉片氣動(dòng)噪聲數(shù)值模擬研究[D];華北電力大學(xué);2015年
5 張棟梁;風(fēng)力機(jī)翼型氣動(dòng)噪聲數(shù)值計(jì)算及設(shè)計(jì)研究[D];南京航空航天大學(xué);2014年
6 薛順達(dá);轎車后視鏡氣動(dòng)噪聲分析及優(yōu)化[D];揚(yáng)州大學(xué);2015年
7 朱遠(yuǎn)征;某混合動(dòng)力轎車外流場(chǎng)氣動(dòng)噪聲特性研究[D];江蘇大學(xué);2016年
8 吳元強(qiáng);A柱—后視鏡區(qū)域仿生造型對(duì)氣動(dòng)降噪的影響研究[D];吉林大學(xué);2016年
9 劉靜;柴油機(jī)氣動(dòng)噪聲分析及降噪研究[D];南京航空航天大學(xué);2015年
10 李輝;高速列車車廂連接部位氣動(dòng)噪聲特性研究及應(yīng)用[D];西南交通大學(xué);2016年
,本文編號(hào):1505610
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/1505610.html