空壓機轉(zhuǎn)子涂層銹蝕原因分析及改進措施
發(fā)布時間:2024-03-02 04:09
浙江LNG接收站2臺無油螺桿式空壓機運行10000 h左右均出現(xiàn)"級間壓力高"的故障報警并跳車。通過對主機模塊的拆解檢查,確定故障原因為二級主機轉(zhuǎn)子涂層銹蝕剝落嚴重導致二級主機效率低下。同時,結(jié)合空壓機實際運行工況對造成轉(zhuǎn)子涂層銹蝕的原因進行了具體分析,并制定了相應的防范措施。通過引進安裝一套停機反吹裝置,從根本上解決冷凝結(jié)露引起轉(zhuǎn)子涂層腐蝕的問題,提高空壓機主機的可靠性及使用壽命。
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本文編號:3916312
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圖2二級轉(zhuǎn)子
圖1主機軸承室圖3出口止回閥
圖3出口止回閥
圖2二級轉(zhuǎn)子4故障原因分析
圖1主機軸承室
根據(jù)故障主機拆解檢查情況可以看出空壓機主機內(nèi)部件銹蝕跡象嚴重,特別是二級主機轉(zhuǎn)子涂層銹蝕剝落嚴重,轉(zhuǎn)子配合間隙增大導致二級主機效率低下。在空壓機加載過程中,二級轉(zhuǎn)子壓縮無法達到出口設定壓力,從而引起一級出口壓力上升較快,超過報警設定值,出現(xiàn)“級間壓力高”的故障報警并導致設備跳車[....
圖4反吹裝置流程圖
通過空壓機反吹裝置的安裝投用,從根源上解決了冷凝結(jié)露對主機轉(zhuǎn)子涂層的腐蝕影響,避免類似故障的發(fā)生,延長了設備使用壽命;與采購新主機部件相比,降低了停機待修的安全生產(chǎn)風險,節(jié)約了生產(chǎn)成本。今后,在空壓機組前期設計過程中應綜合考慮冷凝結(jié)露對主機轉(zhuǎn)子涂層的腐蝕影響,及早采取防范措施,從....
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