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循環(huán)流化床鍋爐汽包水位的智能控制

發(fā)布時(shí)間:2024-02-21 21:33
  在氯堿企業(yè)自備電廠循環(huán)流化床鍋爐汽包水位的自動(dòng)控制中引用了人工智能、自適應(yīng)、模糊等先進(jìn)的控制理念,設(shè)計(jì)并實(shí)施二維Fuzzy-PID混合控制,實(shí)現(xiàn)了熱力鍋爐汽包水位的智能控制,有效避免了蒸汽負(fù)荷變化、燃燒工況變化和供水壓力變化對(duì)汽包水位的影響,鍋爐汽包水位穩(wěn)定在±10 mm(差壓式水位測(cè)量)、±20 mm(電容式水位測(cè)量)以內(nèi)(工藝要求±50 mm),實(shí)現(xiàn)了鍋爐的安全運(yùn)行。

【文章頁數(shù)】:5 頁

【部分圖文】:

圖1燃煤鍋爐工藝流程示意圖

圖1燃煤鍋爐工藝流程示意圖

(3)汽化過程。是蒸汽的產(chǎn)生過程,包括水循環(huán)和汽水分離兩個(gè)部分;瘜W(xué)處理后的水通過除氧器除氧后經(jīng)省煤器預(yù)熱,進(jìn)入汽包。CFB鍋爐工藝流程如圖1所示。2問題的提出


圖2二維模糊控制器組成

圖2二維模糊控制器組成

鍋爐運(yùn)行中的各種干擾因素集中反映在水位的變化。設(shè)計(jì)一個(gè)二維模糊控制器,即汽包水位測(cè)量為輸入,水位測(cè)量值PV與設(shè)定值SP計(jì)算后,得到偏差e、偏差變化率Δe(即e=PV-SP,Δe=e"),作為模糊控制器的輸入。其模糊控制器的組成如圖2所示。(1)輸入變量:PV的變化范圍[0,500....


圖3模糊化論域劃分圖

圖3模糊化論域劃分圖

PV模糊化[PVmin,PVLL,PVL,SP,PVH,PVHH,PVmax]論域的劃分如圖3所示。語言變量:X1,X2,…,Xn。


圖4汽包水位智能控制構(gòu)成圖

圖4汽包水位智能控制構(gòu)成圖

實(shí)踐證明:Fuzzy-PID混合控制對(duì)CFB鍋爐汽包水位的給水調(diào)節(jié),能夠滿足鍋爐運(yùn)行工藝參數(shù),即汽包水位穩(wěn)定在±50mm范圍內(nèi)。4汽包水位智能控制實(shí)例



本文編號(hào):3905927

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