SCR脫硝催化劑在爐活化技術(shù)的實驗研究
本文關(guān)鍵詞:SCR脫硝催化劑在爐活化技術(shù)的實驗研究
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【摘要】:目前煙氣選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)以其脫硝效率高、氨逃逸率低、運行穩(wěn)定可靠等優(yōu)勢得到廣泛應(yīng)用。催化劑作為SCR脫硝技術(shù)的核心,是保證SCR脫硝系統(tǒng)高效穩(wěn)定運行的主要因素,但催化劑在使用過程中容易堵塞、中毒甚至徹底失活,對失活催化劑進行活化后再利用可以節(jié)約大量催化劑成本,避免資源浪費和環(huán)境污染。因此,開展SCR脫硝催化劑活化的研究對減少SCR脫硝系統(tǒng)的投資費用,降低環(huán)境污染具有重要的現(xiàn)實意義。本課題針對現(xiàn)有脫硝催化劑離線活化存在的諸多不足,開展了催化劑在爐活化技術(shù)的實驗研究。首先,開展了活化液的配制與催化劑活化的實驗研究,通過采用單變量法配制不同活性成分含量的活化液,并利用配制的活化液對催化劑進行活化,綜合活化后催化劑的NO脫除率、活性等宏觀參數(shù)評價活化液對催化劑活化效果的好壞,并采用掃描電子顯微鏡(SEM)、比表面積(BET)、傅立葉紅外光譜(FT-IR)及X射線衍射(XRD)等手段進行輔助分析,最終得到最佳配比的活化液配方;在此基礎(chǔ)上,實驗了各活化條件參數(shù)對催化劑活化效果的影響情況。通過上述活化實驗得到以下結(jié)論:催化劑活化后NO脫除率明顯升高,最高達(dá)99%,活性恢復(fù)到新鮮催化劑的80%以上,且活化催化劑表面顆粒間孔隙增大,比表面積增加,催化劑表面活性成分得到有效補充,此外,通過工藝參數(shù)的研究,得到了該工藝過程各參數(shù)的最佳參考值,可以實現(xiàn)催化劑的有效活化。針對在爐活化工藝中活化液呈酸性,可能對反應(yīng)器內(nèi)設(shè)備存在腐蝕這一問題,開展了活化液對脫硝反應(yīng)器內(nèi)典型金屬材料的腐蝕特性實驗研究,并根據(jù)金屬材料的腐蝕情況選擇防腐方法,進一步進行防腐方法的實驗研究,最終確定有效的防腐方案。最后,綜合上述實驗結(jié)果及工程應(yīng)用要求,設(shè)計了一套包括活化液儲存裝置、催化劑吹掃、清洗與噴淋復(fù)合系統(tǒng)及活化液供給與循環(huán)系統(tǒng)在內(nèi)的催化劑在爐活化工藝系統(tǒng),該系統(tǒng)通過采用蒸汽對催化劑進行吹灰,同時利用熱二次風(fēng)干燥催化劑,并采用過熱器出口的高溫蒸汽對催化劑進行烘焙實現(xiàn)催化劑的在爐活化,此設(shè)計系統(tǒng)密封性好,操作簡便,對催化劑在爐活化工藝的工程應(yīng)用具有重要的指導(dǎo)意義。
【關(guān)鍵詞】:SCR脫硝 催化劑 在爐活化 活化液 活性 實驗研究
【學(xué)位授予單位】:長沙理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:X773
【目錄】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- 第一章 緒論10-22
- 1.1 研究背景10-12
- 1.2 煙氣脫硝技術(shù)現(xiàn)狀及進展綜述12-20
- 1.2.1 煙氣脫硝技術(shù)分類12-15
- 1.2.2 煙氣SCR脫硝工程技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀15-16
- 1.2.3 SCR脫硝催化劑研究進展16-19
- 1.2.4 SCR脫硝催化劑活化工藝19-20
- 1.3 主要研究內(nèi)容20-22
- 第二章 活化液的配制與優(yōu)化實驗研究22-36
- 2.1 引言22
- 2.2 活化液配制22-23
- 2.3 催化劑的活化實驗研究23-33
- 2.3.1 實驗方法及過程23-26
- 2.3.2 實驗結(jié)果及分析26-33
- 2.4 小結(jié)33-36
- 第三章 活化工藝參數(shù)對催化劑活化效果的影響36-52
- 3.1 活化液溫度對催化劑活化效果的影響36-40
- 3.1.1 實驗方法及過程36-37
- 3.1.2 實驗結(jié)果及分析37-40
- 3.1.3 小結(jié)40
- 3.2 干燥條件對催化劑活化效果的影響40-42
- 3.2.1 實驗方法及過程40-41
- 3.2.2 實驗結(jié)果及分析41-42
- 3.2.3 小結(jié)42
- 3.3 烘焙溫度對催化劑活化效果的影響42-46
- 3.3.1 實驗方法及過程42-43
- 3.3.2 實驗結(jié)果及分析43-46
- 3.3.3 小結(jié)46
- 3.4 烘焙時間對催化劑活化效果的影響46-52
- 3.4.1 實驗方法及過程46-47
- 3.4.2 實驗結(jié)果及分析47-50
- 3.4.3 小結(jié)50-52
- 第四章 活化液對脫硝反應(yīng)器的腐蝕特性及防腐方法研究52-64
- 4.1 活化液對脫硝反應(yīng)器的腐蝕特性實驗研究52-57
- 4.1.1 實驗準(zhǔn)備52-53
- 4.1.2 實驗過程53-54
- 4.1.3 實驗結(jié)果及分析54-57
- 4.2 防腐方法的實驗研究57-62
- 4.2.1 金屬防腐技術(shù)概述57-58
- 4.2.2 脫硝反應(yīng)器防腐要求58
- 4.2.3 防腐方法選擇58
- 4.2.4 實驗過程58-59
- 4.2.5 實驗結(jié)果及分析59-62
- 4.3 在爐活化工藝中脫硝反應(yīng)器的防腐方案62-63
- 4.4 小結(jié)63-64
- 第五章 催化劑在爐活化工藝系統(tǒng)設(shè)計64-74
- 5.1 活化液儲存方法與裝置64-65
- 5.1.1 儲存方法64-65
- 5.1.2 儲存裝置65
- 5.2 催化劑吹掃、清洗與活化噴淋復(fù)合系統(tǒng)65-67
- 5.2.1 系統(tǒng)方案設(shè)計65-66
- 5.2.2 方案分析對比66-67
- 5.3 活化液供給與循環(huán)系統(tǒng)67-69
- 5.3.1 方案設(shè)計67-68
- 5.3.2 方案分析對比68-69
- 5.4 脫硝反應(yīng)器在爐活化密封方法與裝置69-70
- 5.5 催化劑在爐活化系統(tǒng)的設(shè)計70-72
- 5.5.1 系統(tǒng)方案及結(jié)構(gòu)設(shè)計70
- 5.5.2 方案分析對比70-72
- 5.6 小結(jié)72-74
- 總結(jié)與展望74-76
- 全文總結(jié)74-75
- 對未來研究的展望及建議75-76
- 參考文獻76-80
- 致謝80-81
- 附錄(攻讀學(xué)位期間發(fā)表論文目錄)81
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