PG6111FA型燃?xì)廨啓C透平罩殼超溫原因分析及處理
發(fā)布時間:2021-11-22 22:13
某PG6111FA型燃?xì)廨啓C本體通風(fēng)模塊國產(chǎn)化后出現(xiàn)了本體艙室內(nèi)嚴(yán)重超溫的現(xiàn)象,判斷透平艙室超溫的原因為燃?xì)廨啓C本體通風(fēng)模塊的不匹配。通過采取燃?xì)廨啓C本體通風(fēng)模塊擴容的方法,透平艙室溫度下降36℃,解決了超溫的問題,保證罩殼內(nèi)設(shè)備安全可靠運行,為同類型機組處理相關(guān)問題提供參考。
【文章來源】:燃?xì)廨啓C技術(shù). 2020,33(03)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
燃?xì)廨啓C罩殼布置圖
更換的風(fēng)機優(yōu)先考慮國產(chǎn)設(shè)備,在查閱設(shè)計廠家及風(fēng)機廠家資料時,發(fā)現(xiàn)原國產(chǎn)88BT風(fēng)機與設(shè)計通流偏差量不大。GE的設(shè)計風(fēng)量為65 000 m3/h,與原88BT風(fēng)機匹配,但透平艙室溫度卻未達到設(shè)計值。在88TK、88BN額定風(fēng)量固定的情況下,初步判斷需將88BT風(fēng)機擴容35%~45%,才能將燃?xì)廨啓C本體散發(fā)的熱量全部帶出。為進一步驗證通流偏差量,對運行機組進行紅外成像,主要對運行過程中1號燃?xì)廨啓C燃燒筒至透平段外缸進行了溫度測量,測溫對象為透平段及燃燒筒段表面溫度,NO.1_1至NO.2_4為表面測溫點,具體數(shù)據(jù)見表1,紅外成像數(shù)據(jù)見圖1。PG6111FA型燃?xì)廨啓C主要散熱部位為燃燒室及透平段,通過查閱GE原始數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),NO.1_1、NO.2_1點比設(shè)計值超溫40%左右,通過計算最終判斷該機型散熱量選型偏小30%左右。根據(jù)排風(fēng)量計算公式(1):
【參考文獻】:
期刊論文
[1]PG9171E燃?xì)廨啓C排氣框架冷卻風(fēng)機國產(chǎn)化研究及應(yīng)用[J]. 洪亞光,殷春宏,陳思同. 發(fā)電設(shè)備. 2019(03)
本文編號:3512536
【文章來源】:燃?xì)廨啓C技術(shù). 2020,33(03)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
燃?xì)廨啓C罩殼布置圖
更換的風(fēng)機優(yōu)先考慮國產(chǎn)設(shè)備,在查閱設(shè)計廠家及風(fēng)機廠家資料時,發(fā)現(xiàn)原國產(chǎn)88BT風(fēng)機與設(shè)計通流偏差量不大。GE的設(shè)計風(fēng)量為65 000 m3/h,與原88BT風(fēng)機匹配,但透平艙室溫度卻未達到設(shè)計值。在88TK、88BN額定風(fēng)量固定的情況下,初步判斷需將88BT風(fēng)機擴容35%~45%,才能將燃?xì)廨啓C本體散發(fā)的熱量全部帶出。為進一步驗證通流偏差量,對運行機組進行紅外成像,主要對運行過程中1號燃?xì)廨啓C燃燒筒至透平段外缸進行了溫度測量,測溫對象為透平段及燃燒筒段表面溫度,NO.1_1至NO.2_4為表面測溫點,具體數(shù)據(jù)見表1,紅外成像數(shù)據(jù)見圖1。PG6111FA型燃?xì)廨啓C主要散熱部位為燃燒室及透平段,通過查閱GE原始數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),NO.1_1、NO.2_1點比設(shè)計值超溫40%左右,通過計算最終判斷該機型散熱量選型偏小30%左右。根據(jù)排風(fēng)量計算公式(1):
【參考文獻】:
期刊論文
[1]PG9171E燃?xì)廨啓C排氣框架冷卻風(fēng)機國產(chǎn)化研究及應(yīng)用[J]. 洪亞光,殷春宏,陳思同. 發(fā)電設(shè)備. 2019(03)
本文編號:3512536
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