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一種發(fā)動機氣缸體氣孔缺陷分析及改進

發(fā)布時間:2021-10-04 22:04
  以一種發(fā)動機氣缸體氣孔缺陷問題為例,通過合理優(yōu)化澆注系統(tǒng),更改局部結構,提高排氣能力等方面提出解決思路,最終將氣缸體的氣孔缺陷率降至較低水平。 

【文章來源】:中國鑄造裝備與技術. 2020,55(03)

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

一種發(fā)動機氣缸體氣孔缺陷分析及改進


澆注示意圖

氣孔,缺陷,位置,加強筋


通過統(tǒng)計氣孔缺陷位置及數(shù)量,發(fā)現(xiàn)氣孔缺陷主要集中于上平面澆注上端的加強筋處,一般在拋丸之后顯現(xiàn),表面呈光滑特性,不同于普通的孔洞類缺陷,該氣孔沿加強筋方向排布較大較深,氣孔缺陷如圖2。2.2 缺陷分析

示意圖,溫度場,示意圖,鐵水


(2)借助MAGMA模擬軟件,對澆注過程進行分析,鑄造模擬工藝參數(shù)與現(xiàn)場一致。根據(jù)溫度場變化結果(如圖3),充型結束后上平面加強筋區(qū)域低于1210℃(液相線1210℃),不利于氣體的排出,與現(xiàn)場實際生產(chǎn)的結果一致性較高,該處易產(chǎn)生氣孔缺陷。根據(jù)示蹤粒子分析結果(如圖4),澆注前期鐵水從氣缸體兩側同時進入,由于鐵水對流,造成鐵水紊流更嚴重,易裹氣、吸氣,導致產(chǎn)生的氣體無法順利排出。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]鑄件氣孔缺陷的成因及防止措施[J]. 王榮.  金屬加工(熱加工). 2011(15)
[2]氣缸體鑄件氣孔缺陷的防止措施[J]. 耿相軍.  熱加工工藝. 2009(11)



本文編號:3418416

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