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循環(huán)流化床爐內(nèi)脫硫運(yùn)行參數(shù)及控制系統(tǒng)優(yōu)化

發(fā)布時(shí)間:2017-04-23 10:05

  本文關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床爐內(nèi)脫硫運(yùn)行參數(shù)及控制系統(tǒng)優(yōu)化,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:本文以300MW循環(huán)流化床機(jī)組為平臺(tái),以爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)為研究對象,通過分析爐內(nèi)脫硫的工藝特點(diǎn)以及影響因素,根據(jù)影響爐內(nèi)脫硫的主要因素建立多目標(biāo)參數(shù)的數(shù)學(xué)模型,以石灰石粉耗量和脫硫系統(tǒng)總電耗為目標(biāo)函數(shù),以脫硫效率、鈣硫比、床溫、SO2氣體排放濃度等參數(shù)為約束條件,通過對參數(shù)模型的優(yōu)化、求解,得到滿足模型約束條件且使目標(biāo)函數(shù)最小的一組參數(shù)解。此外,模型還針對脫硫控制方案存在的不足,提出了優(yōu)化改進(jìn)方案。 本文首先對影響爐內(nèi)脫硫的因素進(jìn)行了分析,通過比較,確定鈣硫摩爾比與床溫是兩個(gè)對爐內(nèi)脫硫效率影響最大的因素,同時(shí),這兩個(gè)因素也是機(jī)組運(yùn)行過程中可以隨時(shí)通過改變鍋爐的給煤量和給粉量進(jìn)行調(diào)節(jié)的參數(shù)。根據(jù)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性原則并通過對山西某煤矸石電廠脫硫系統(tǒng)進(jìn)行的數(shù)據(jù)采集,對鈣硫摩爾比和床溫進(jìn)行了限定,同時(shí)將這兩個(gè)因素作為約束條件。根據(jù)現(xiàn)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)以及脫硫技術(shù)發(fā)展水平,將SO2氣體排放濃度和脫硫效率也作為參數(shù)模型的約束條件。將影響脫硫成本的石灰石消耗量和脫硫系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)新增的電耗作為模型的目標(biāo)函數(shù),通過對參數(shù)優(yōu)化,求出滿足約束條件且使目標(biāo)函數(shù)最小的參數(shù)解。 此外,本文又針對原有的脫硫系統(tǒng)存在的不足進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),原有的系統(tǒng)存在著手動(dòng)控制和無法確定管路堵料兩個(gè)明顯缺陷,因此對原有的控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn):將出口SO2氣體濃度作為反饋信號控制給料機(jī)轉(zhuǎn)速,將管道壓力值作為邏輯判斷信號控制給料機(jī)啟停切換,改進(jìn)后的系統(tǒng)克服了系統(tǒng)原來的缺陷,同時(shí)取得了較好的運(yùn)行性能。
【關(guān)鍵詞】:循環(huán)流化床 爐內(nèi)脫硫 鈣硫比 床溫 脫硫效率 控制策略
【學(xué)位授予單位】:山西大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2013
【分類號】:TK229.66;TK32
【目錄】:
  • 中文摘要8-9
  • ABSTRACT9-11
  • 第一章 緒論11-18
  • 1.1 課題研究的背景及意義11-13
  • 1.1.1 當(dāng)前我國的SO_2污染情況及控制措施11-12
  • 1.1.2 主要的脫硫方法及技術(shù)12-13
  • 1.2 國內(nèi)外脫硫工藝研究現(xiàn)狀13-15
  • 1.2.1 國內(nèi)脫硫工藝研究現(xiàn)狀13-15
  • 1.2.2 國外對于脫硫工藝的研究現(xiàn)狀15
  • 1.3 課題的難點(diǎn)及需要解決的技術(shù)關(guān)鍵問題15-16
  • 1.4 論文的主要內(nèi)容16-17
  • 1.5 本章小結(jié)17-18
  • 第二章 爐內(nèi)脫硫的理論基礎(chǔ)及影響因素18-29
  • 2.1 循環(huán)流化床爐內(nèi)脫硫基本原理18-20
  • 2.1.1 循環(huán)流化床鍋爐的基本原理18-19
  • 2.1.2 爐內(nèi)脫硫過程的反應(yīng)機(jī)理19
  • 2.1.3 爐內(nèi)脫硫的微觀過程19-20
  • 2.2 爐內(nèi)脫硫工藝流程20-23
  • 2.2.1 山西某煤矸石電廠簡介21
  • 2.2.2 脫硫系統(tǒng)簡介21-23
  • 2.3 影響爐內(nèi)脫硫效率的因素分析23-28
  • 2.3.1 鈣硫摩爾比(Ca/S)對脫硫效率的影響23-24
  • 2.3.2 床溫對脫硫效率的影響24-26
  • 2.3.3 脫硫劑的粒徑對脫硫效率的影響26
  • 2.3.4 吸收劑的反應(yīng)活性對脫硫效率的影響26-27
  • 2.3.5 氧濃度對脫硫效率的影響27
  • 2.3.6 分段燃燒(一、二次風(fēng)配比)對脫硫效率的影響27
  • 2.3.7 其他因素對脫硫效率的影響27-28
  • 2.4 本章小結(jié)28-29
  • 第三章 循環(huán)流化床爐內(nèi)脫硫參數(shù)優(yōu)化模型及求解29-47
  • 3.1 建模思想及模型假設(shè)29-30
  • 3.2 脫硫效率模型的建立30-33
  • 3.3 SO_2氣體排放濃度模型的建立33
  • 3.4 床溫及鈣硫比模型的建立33-38
  • 3.4.1 石灰石粉給料系統(tǒng)計(jì)量原理34
  • 3.4.2 石灰石粉給料系統(tǒng)計(jì)量修正34-35
  • 3.4.3 床溫與脫硫效率關(guān)系試驗(yàn)35-38
  • 3.5 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)模型的建立38-40
  • 3.5.1 石灰石粉消耗量數(shù)學(xué)模型38-39
  • 3.5.2 電消耗量數(shù)學(xué)模型39-40
  • 3.6 多目標(biāo)規(guī)劃數(shù)學(xué)模型40-42
  • 3.7 多目標(biāo)規(guī)劃數(shù)學(xué)模型求解42-45
  • 3.7.1 綜合影響參數(shù)的確定42-43
  • 3.7.2 給料機(jī)電耗系數(shù)的確定43
  • 3.7.3 空壓機(jī)電耗系數(shù)的確定43
  • 3.7.4 一次風(fēng)機(jī)電耗系數(shù)的確定43-44
  • 3.7.5 二次風(fēng)機(jī)電耗系數(shù)的確定44
  • 3.7.6 多目標(biāo)規(guī)劃模型的求解44-45
  • 3.8 優(yōu)化結(jié)果分析45-46
  • 3.9 本章小結(jié)46-47
  • 第四章 循環(huán)流化床脫硫系統(tǒng)控制策略的優(yōu)化47-53
  • 4.1 原有的脫硫控制系統(tǒng)及缺點(diǎn)47
  • 4.2 脫硫控制系統(tǒng)優(yōu)化方案47-48
  • 4.3 優(yōu)化后的脫硫控制系統(tǒng)48-49
  • 4.4 數(shù)據(jù)庫的建立49-50
  • 4.5 給料機(jī)自動(dòng)控制的轉(zhuǎn)速設(shè)置50-52
  • 4.6 本章小結(jié)52-53
  • 第五章 結(jié)論及繼續(xù)研究建議53-54
  • 參考文獻(xiàn)54-57
  • 攻讀學(xué)位期間取得的研究成果57-58
  • 附錄1 火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組大氣污染物排放濃度限值58-59
  • 附錄2 大氣污染物特別排放限值59-60
  • 致謝60-61
  • 個(gè)人簡況及聯(lián)系方式61-63

【參考文獻(xiàn)】

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 程世慶;鈣基脫硫劑微觀結(jié)構(gòu)特性與流化床燃燒脫硫試驗(yàn)研究[D];浙江大學(xué);2003年

2 李艷平;循環(huán)流化床脫硫反應(yīng)器流動(dòng)特性的實(shí)驗(yàn)研究與數(shù)值模擬[D];天津大學(xué);2005年

3 郝曉文;煙氣脫硫循環(huán)流化床旋直復(fù)合流化及均勻性研究[D];山東大學(xué);2007年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李鵬;循環(huán)流化床脫硫系統(tǒng)的自抗擾控制[D];華北電力大學(xué)(北京);2011年

2 李善濤;石灰石粒徑分布對CFB鍋爐脫硫效率影響研究[D];上海交通大學(xué);2011年

3 李樹林;循環(huán)流化床鍋爐深度脫硫技術(shù)經(jīng)濟(jì)性研究[D];上海交通大學(xué);2012年

4 李進(jìn)龍;循環(huán)流化床脫硫器進(jìn)氣裝置對速度場影響實(shí)驗(yàn)與數(shù)值分析[D];天津大學(xué);2004年

5 崔曉鋼;循環(huán)流化床鍋爐脫硫性能分析[D];華北電力大學(xué)(河北);2004年

6 高廷源;循環(huán)流化床鍋爐脫硫灰渣特性及綜合利用研究[D];四川大學(xué);2004年

7 聶華;2×300MW火電機(jī)組脫硫工藝研究及設(shè)計(jì)[D];重慶大學(xué);2004年

8 孟捷;循環(huán)流化床燒結(jié)煙氣脫硫噴霧參數(shù)分析及脫硫劑粒子粒徑選擇研究[D];西安建筑科技大學(xué);2005年

9 卿春;循環(huán)流化床鍋爐脫硫工業(yè)性試驗(yàn)研究[D];昆明理工大學(xué);2005年

10 康友鄰;盛明熱電廠循環(huán)流化床鍋爐脫硫工藝設(shè)計(jì)與性能分析[D];遼寧工程技術(shù)大學(xué);2006年


  本文關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床爐內(nèi)脫硫運(yùn)行參數(shù)及控制系統(tǒng)優(yōu)化,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。



本文編號:322206

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